1006調(diào)度絞車返繩限位技術(shù)改造。1006調(diào)度絞車是選煤廠裝車作業(yè)時(shí)用于牽引待裝車皮的設(shè)備。通過(guò)鋼絲繩上的“日字環(huán)”加掛拉車?yán)K扣與車皮實(shí)現(xiàn)軟連接。每裝完一勾車皮,調(diào)度絞車都要進(jìn)行返繩作業(yè)——即調(diào)度絞車反轉(zhuǎn)將“日字環(huán)”行走至機(jī)尾尾輪附近,準(zhǔn)備進(jìn)行下一勾車皮的牽引。“日字環(huán)”為鑄造件,外形體積較大,剛性結(jié)構(gòu),無(wú)法通過(guò)直徑1.2m的機(jī)尾尾輪。選煤廠運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)麻鶴川提出在調(diào)度絞車尾輪加裝限位器的設(shè)想,技術(shù)組積極響應(yīng)、配合,經(jīng)過(guò)對(duì)調(diào)度絞車尾輪附近壓輥安裝位置、結(jié)構(gòu)的測(cè)量和大繩反轉(zhuǎn)運(yùn)行時(shí)的特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致的觀察、研究,制作了調(diào)度絞車反轉(zhuǎn)限位器,自 2012年9月10日安裝完成并投入使用,限位器工作可靠、穩(wěn)定,無(wú)誤動(dòng)作,保證了調(diào)度絞車的正常運(yùn)行,減輕了運(yùn)轉(zhuǎn)人員的工作量,提高了裝車工作效率。
生產(chǎn)設(shè)備軸承端蓋加裝注油嘴。選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備是上世紀(jì)80年代產(chǎn)品,軸承潤(rùn)滑既沒(méi)有自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),也缺少油脂加注孔。加注潤(rùn)滑油脂時(shí),需要將軸承端蓋打開(kāi)拆下后進(jìn)行,工作效率低下;另外,由于選煤廠生產(chǎn)車間煤塵較大,在開(kāi)放環(huán)境下進(jìn)行拆裝軸承、加注作業(yè)時(shí),煤塵極易污染油脂,嚴(yán)重影響潤(rùn)滑效果,縮短軸承使用壽命,造成較大的成本浪費(fèi)。選煤廠技術(shù)組提出對(duì)機(jī)械設(shè)備的軸承端蓋進(jìn)行改造的建議和方案:在各機(jī)械設(shè)備的軸承端蓋上鉆孔攻絲,安裝油脂加注嘴,使用腳踏式油脂加注機(jī)或黃油槍,實(shí)現(xiàn)對(duì)軸承進(jìn)行密閉條件下的油脂加注,單盤(pán)軸承潤(rùn)滑時(shí)間由原來(lái)的20-30分鐘縮短為5-10分鐘,既提高了潤(rùn)滑作業(yè)效率,又解決了煤塵污染油脂影響潤(rùn)滑效果的問(wèn)題,取得了較好的效果。
934膠帶機(jī)電液閘板實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制功能。934膠帶機(jī)電液閘板控制方式為現(xiàn)場(chǎng)就地控制,使用極不方便。選煤廠技術(shù)組根據(jù)934膠帶機(jī)電液閘板的控制原理和工作特點(diǎn),提出來(lái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制的改造方案:以PLC控制發(fā)出電液閘板開(kāi)/關(guān)指令,以限位開(kāi)關(guān)電液閘板控制開(kāi)到位/關(guān)到位停機(jī);通過(guò)934膠帶機(jī)運(yùn)行繼電器的上電常開(kāi)接點(diǎn)為電液閘板連鎖自動(dòng)關(guān)閉信號(hào),實(shí)現(xiàn)934膠帶機(jī)停機(jī)時(shí),電液閘板自動(dòng)關(guān)閉。電工班員工根據(jù)技術(shù)組方案,對(duì)934膠帶機(jī)電液閘板進(jìn)行了控制線路改造,實(shí)現(xiàn)了由裝車塔上位機(jī)對(duì)934膠帶機(jī)電液閘板的遠(yuǎn)程集中控制功能,進(jìn)一步提高了裝車系統(tǒng)的效率和自動(dòng)化水平。(中國(guó)煤炭網(wǎng))