1006調(diào)度絞車返繩限位技術(shù)改造。1006調(diào)度絞車是選煤廠裝車作業(yè)時用于牽引待裝車皮的設(shè)備。通過鋼絲繩上的“日字環(huán)”加掛拉車繩扣與車皮實現(xiàn)軟連接。每裝完一勾車皮,調(diào)度絞車都要進行返繩作業(yè)——即調(diào)度絞車反轉(zhuǎn)將“日字環(huán)”行走至機尾尾輪附近,準備進行下一勾車皮的牽引。“日字環(huán)”為鑄造件,外形體積較大,剛性結(jié)構(gòu),無法通過直徑1.2m的機尾尾輪。選煤廠運轉(zhuǎn)隊隊長麻鶴川提出在調(diào)度絞車尾輪加裝限位器的設(shè)想,技術(shù)組積極響應(yīng)、配合,經(jīng)過對調(diào)度絞車尾輪附近壓輥安裝位置、結(jié)構(gòu)的測量和大繩反轉(zhuǎn)運行時的特點進行細致的觀察、研究,制作了調(diào)度絞車反轉(zhuǎn)限位器,自 2012年9月10日安裝完成并投入使用,限位器工作可靠、穩(wěn)定,無誤動作,保證了調(diào)度絞車的正常運行,減輕了運轉(zhuǎn)人員的工作量,提高了裝車工作效率。
生產(chǎn)設(shè)備軸承端蓋加裝注油嘴。選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)機械設(shè)備是上世紀80年代產(chǎn)品,軸承潤滑既沒有自動潤滑系統(tǒng),也缺少油脂加注孔。加注潤滑油脂時,需要將軸承端蓋打開拆下后進行,工作效率低下;另外,由于選煤廠生產(chǎn)車間煤塵較大,在開放環(huán)境下進行拆裝軸承、加注作業(yè)時,煤塵極易污染油脂,嚴重影響潤滑效果,縮短軸承使用壽命,造成較大的成本浪費。選煤廠技術(shù)組提出對機械設(shè)備的軸承端蓋進行改造的建議和方案:在各機械設(shè)備的軸承端蓋上鉆孔攻絲,安裝油脂加注嘴,使用腳踏式油脂加注機或黃油槍,實現(xiàn)對軸承進行密閉條件下的油脂加注,單盤軸承潤滑時間由原來的20-30分鐘縮短為5-10分鐘,既提高了潤滑作業(yè)效率,又解決了煤塵污染油脂影響潤滑效果的問題,取得了較好的效果。
934膠帶機電液閘板實現(xiàn)遠程集中控制功能。934膠帶機電液閘板控制方式為現(xiàn)場就地控制,使用極不方便。選煤廠技術(shù)組根據(jù)934膠帶機電液閘板的控制原理和工作特點,提出來實現(xiàn)遠程集中控制的改造方案:以PLC控制發(fā)出電液閘板開/關(guān)指令,以限位開關(guān)電液閘板控制開到位/關(guān)到位停機;通過934膠帶機運行繼電器的上電常開接點為電液閘板連鎖自動關(guān)閉信號,實現(xiàn)934膠帶機停機時,電液閘板自動關(guān)閉。電工班員工根據(jù)技術(shù)組方案,對934膠帶機電液閘板進行了控制線路改造,實現(xiàn)了由裝車塔上位機對934膠帶機電液閘板的遠程集中控制功能,進一步提高了裝車系統(tǒng)的效率和自動化水平。(中國煤炭網(wǎng))